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蒸汽管網(wǎng)放空閥技術(shù)改造


  兗礦新疆煤化工有限公司公用工程熱電裝置中9.8 MPa蒸汽主要用來(lái)為熱電2臺(tái)2.5 Mw汽輪發(fā)電機(jī)組和1臺(tái)8×104 M3空分壓縮機(jī)組汽輪機(jī)提供動(dòng)力。2臺(tái)9.8 MPa蒸汽管網(wǎng)放空閥分別在空分壓縮機(jī)組汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中起壓力調(diào)節(jié)的作用和緊急停車時(shí)起快開放空泄壓的作用,對(duì)空分壓縮機(jī)組的安全運(yùn)行至關(guān)重要。
在空分壓縮機(jī)組試車期間,這2臺(tái)閥門先后出現(xiàn)喘振、泄漏等現(xiàn)象,影響到空分壓縮機(jī)組無(wú)法沖轉(zhuǎn)開車以及后續(xù)系統(tǒng)化工裝置的運(yùn)行。
1改造前放空閥狀況
1.1 閥門故障現(xiàn)象
    閥門的喘振區(qū)域在閥門開度的15%~30%。隨著喘振時(shí)間的增加,喘振區(qū)域越來(lái)越大,達(dá)到開度的15%~75%,內(nèi)漏量也隨之越來(lái)越大,導(dǎo)致閥門出現(xiàn)了卡塞現(xiàn)象。
1.2故障原因分析
1.2.1 閥門泄漏原因
    1)由于閥門工況比較惡劣,介質(zhì)為9.8 MPa,545℃的高溫高壓過(guò)熱蒸汽,閥門開啟時(shí)放空,前后壓差為9.8 MPa,對(duì)閥座密封環(huán)、閥芯與閥座的密封面、閥芯與內(nèi)套筒之間的沖刷嚴(yán)重,使各密封面以及滑動(dòng)部件受到損壞,產(chǎn)生內(nèi)漏。
    2)正常工況下,2臺(tái)閥門處在關(guān)閉狀態(tài)。試車期間,空分壓縮機(jī)組頻繁沖轉(zhuǎn)、跳車,對(duì)閥門使用頻繁,放空時(shí)間長(zhǎng),加重了對(duì)閥門的沖刷。
    3)閥座密封環(huán)是通過(guò)填料壓緊的,當(dāng)閥座密封環(huán)受到?jīng)_刷,造成填料松動(dòng),再加上閥門喘振來(lái)回沖擊,致使閥桿填料泄漏,同時(shí)使內(nèi)套筒在閥腔內(nèi)產(chǎn)生一定的間隙,內(nèi)套筒與閥座之間松動(dòng),閥座密封不嚴(yán),產(chǎn)生內(nèi)漏。
1.2.2閥門喘振原因
    通過(guò)對(duì)閥門泄漏原因的分析,可以看出由于閥座密封環(huán)無(wú)法壓緊導(dǎo)致內(nèi)套筒在閥腔內(nèi)產(chǎn)生一定的間隙,是導(dǎo)致閥門泄漏的主要原因。由于高壓差的介質(zhì)側(cè)向作用在閥芯上,會(huì)產(chǎn)生一定的偏向力,加上閥芯金屬環(huán)使用的是活塞環(huán)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致閥芯金屬環(huán)與內(nèi)套筒內(nèi)壁之間產(chǎn)生很大的摩擦力,從而在
閥門動(dòng)作過(guò)程中,閥芯有帶動(dòng)內(nèi)套筒活動(dòng)的趨勢(shì),加上內(nèi)套筒是靠填料壓緊的,壓緊力不足,因此導(dǎo)致了內(nèi)套筒的活動(dòng)間隙。在小開度下,由于阻塞流嚴(yán)重,壓力不穩(wěn)定,這種現(xiàn)象更加明顯,因此導(dǎo)致了閥門的喘振現(xiàn)象。
2.改造方案
2.1 閥芯金屬環(huán)改造
    由原來(lái)的漲環(huán)改造成對(duì)開環(huán)結(jié)構(gòu),厚度方向和閥芯槽保留間隙(只考慮熱膨脹即可),材料繼續(xù)使用Inconel X一750合金。采用對(duì)開環(huán)結(jié)構(gòu),能夠避免漲環(huán)結(jié)構(gòu)因安裝問(wèn)題引起的形變,同時(shí)能夠避免漲開環(huán)結(jié)構(gòu)因高壓蒸汽的沖刷引起的彈性形變對(duì)內(nèi)套筒的摩擦。
2.2密封形式改造
    通過(guò)對(duì)閥門喘振及泄漏原因的分析,可以發(fā)現(xiàn)閥門的密封形式是閥門喘振的最主要的原因,因此,密封形式的改造是閥門改造的關(guān)鍵。取消四分環(huán)結(jié)構(gòu),由原來(lái)的提升外套筒預(yù)緊,改為由上閥蓋直接壓緊的形式(如圖1所示)。這樣,不僅閥蓋自密封環(huán)能夠壓緊,同時(shí),外套筒通過(guò)內(nèi)套筒壓環(huán)壓緊內(nèi)套筒,內(nèi)套筒再通過(guò)閥座壓緊閥座密封環(huán),使得內(nèi)、外套筒,閥座及閥座密封環(huán)層層壓緊,從根本上消除了原來(lái)的密封形式引起的閥內(nèi)件松動(dòng)的現(xiàn)象,避免了閥門產(chǎn)生喘振。
 
2.3大閥芯改造
    大閥芯外圓在閥芯金屬環(huán)和閥芯密封面處設(shè)計(jì)1個(gè)大的環(huán)形槽(如圖2所示),增大介質(zhì)進(jìn)入到閥芯與套筒之間的面積,從而快速地使介質(zhì)在閥芯槽內(nèi)平衡,減少了高速介質(zhì)對(duì)閥芯的沖擊,從而降低了閥芯的振動(dòng)和側(cè)向不平衡力,減少了對(duì)閥芯金屬環(huán)與套筒內(nèi)壁的摩擦和破壞。并且閥芯底部從原來(lái)的直接過(guò)渡改造成調(diào)節(jié)曲線設(shè)計(jì),這樣在同樣放空量情況下,提高了大閥芯的開度,提高了調(diào)節(jié)穩(wěn)定性,避免了出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,尤其是在小流量放空的情況下。
2.4閥座結(jié)構(gòu)改造
    在閥座底部設(shè)計(jì)1個(gè)密封環(huán)槽(如圖3所示),使得密封環(huán)放入閥座后,有很好的外徑導(dǎo)向,避免了閥座密封環(huán)在裝配和使用過(guò)程中的徑向竄動(dòng),從而避免出現(xiàn)了閥座密封環(huán)處的泄漏;另外,由于有了閥座的保護(hù),減少了介質(zhì)對(duì)密封環(huán)的直接沖刷和破壞,從而延長(zhǎng)了閥座密封環(huán)的使用壽命。
2.5執(zhí)行機(jī)構(gòu)改造
2臺(tái)放空閥通過(guò)氣路改造,其中一臺(tái)繼續(xù)使用氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),以便能夠?qū)崿F(xiàn)快開功能,另一臺(tái)只保留閥門的調(diào)節(jié)功能。為保證閥門的精確定位,避免因氣動(dòng)元件引起的喘振現(xiàn)象,選用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),以滿足放空閥壓力調(diào)節(jié)的需要。
3.改造實(shí)施情況
    空分2臺(tái)放空閥改造后,自2013年1月投用以來(lái),2臺(tái)放空閥調(diào)節(jié)靈活、運(yùn)行穩(wěn)定,喘振現(xiàn)象消失,并且關(guān)閉時(shí)零泄漏,保證了空分系統(tǒng)的順利沖轉(zhuǎn)和長(zhǎng)周期安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
4.經(jīng)濟(jì)效益
    空分裝置作為整套煤化工裝置的關(guān)鍵裝置,是各化工裝置安全生產(chǎn)的保證??辗?臺(tái)放空閥的安全穩(wěn)定運(yùn)行,保證了空分裝置的長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值并保證了整套煤化工裝置的試車順利進(jìn)行,并實(shí)現(xiàn)了該公司600 kt/a醇氨聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)的目標(biāo),創(chuàng)造了1 260 t/d甲
醇,1 700 t/d尿素的記錄。